连接器作为电子产品中的重要组成部件之一,其焊接质量也会直接影响到电子产品的性能,尤其是多引脚的连接器其焊接不良普遍存在。由于连接器引脚的共面性、连接器可焊性能力、连接器的镀层品质、焊接热量、锡膏品质、电路板的高温翘曲变形等多种因素的影响,常表现出来有空焊、虚焊等异常。本文选取了连接器焊接到fpc软板上出现空焊的案例进行分析。
案例分析 1、背景 连接器焊接到柔性电路板(fpc)上,连接器引脚出现空焊、上锡高度不足等不良现象,不良率约为70%。 产品正面(经一次回流)和反面(经两次回流)的连接器引脚均有发现空焊不良,不良主要发生在连接器的两端。 连接器引脚的表面处理方式是电镀镍金(eneg),fpc表面处理方式是osp。
2、 分析过程
外观检查
使用3d光学显微镜对失效样品进行外观检查,发现: 1)连接器中间区域上锡较好,侧端有空焊现象。 2)将连接器焊点立起来,以连接器塑胶本体作为基准线,观察连接器引脚到基准线的高度,发现fpc与连接器引脚间有变形,呈现中间高两端低的现象。
沾锡能力测试
对连接器pin进行沾锡能力测试,以确认连接器pin的可焊性是否正常。 沾锡能力测试参考标准ipc j-std 002d,使用solder globule wetting balance方法进行。测试参数如表1所示:
连接器正反面引脚的沾锡能力测试结果如图3,从测试曲线上看,引脚上锡良好,可焊性未发现明显异常。
焊点imc分析
选择不良产品上的正常焊点进行切片和sem+eds分析,通过观察焊点imc的生长状况,确认焊点内部润湿状况,及焊接热量是否正常。从结果上看,连接器焊点生成了连续的且厚度正常的ni3sn4imc层,即焊点内部润湿良好,焊接热量正常。故初步排除焊接热量对此案不良现象的影响。
锡膏品质分析
本案例中使用的锡膏为千住k2v锡膏,通过测定其扩散性来验证锡膏的润湿品质状况。扩散性参考标准jis-z-3197 8.3.1.1进行,将适量的锡膏试样放置在铜板上,加热一定时间使其熔化,待冷却凝固后测量锡膏的尺寸来计算得出锡膏的扩散率。具体的计算方法如下:sr=(d-h)/ d*100其中,sr----扩散率(%) h----扩散凝固后的锡膏高度 d----扩散凝固后的锡膏直径(把扩散凝固后的锡膏假定为球体,d=1.24v1/3) 测试结果如下:
根据行业及制程的经验显示,锡膏的扩散率达到75~80%时,其润湿性正常。从5片测试试样的结果来看,该锡膏的润湿性良好。
焊点切片分析
对ng样品连接器焊点进行切片分析,发现左右两侧引脚到fpc-pad的间距明显比中间引脚到fpc-pad的间距大,间距差异达到108.3um,呈现两侧高中间低的现象。
ok样品的焊点同样呈现两侧高中间低的现象,间距差异为44.9um,远小于ng样品焊点内间距。
为了进一步确认样品焊点内引脚到fpc-pad的间距变化规律,随机选取了8片样品(包括正反面)进行切片并量测尺寸,统计结果见图9,与图7、图8现象一致。
连接器共面性分析
对过炉前和过炉后的连接器引脚进行共面性量测,未发现超出规格(100um)的现象。初步排除连接器变形对此失效的影响。
fpc热变形分析
从结构上看fpc的连接器焊接区域背面都有贴合fr4补强片,目的是增加fpc的机械强度,便于连接器焊接。由于fpc软板的强度较低,高温变形较大,则补强片的耐热变形能力,将直接影响到fpc侧的变形状况,从而影响到焊接的有效距离。
因此我们会重点关注补强片的耐热性。通过用差热扫描仪(dsc)测试补强片的玻璃化转变温度(tg)仅为130~140℃,即补强片从玻璃态转化为橡胶态的温度点为130~140℃。
在正常的无铅焊接中需要经受235~250℃的高温,在此高温过程中补强片处于橡胶态,很可能会发生较大的翘曲变形,未能对fpc软板起到很好的支撑作用,以致fpc软板发生较大的翘曲变形。
产品结构分析
从结构上看,连接器是通过post柱与fpc的定位孔匹配的,如果post柱和定位孔的匹配性不佳,贴装插入时post柱也会对fpc造成一定的变形。通过对ng品/ok品的post柱和定位孔位置进行外观检查,发现:ng品补强片与fpc定位孔对位不准,fpc的通孔内有毛刺等问题,部分样品的连接器post柱无法正常下压,底部顶在补强片表面或孔内毛刺上。
结果分析 综合上述的试验结果,连接器空焊不良与物料可焊性、smt焊接热量、锡膏润湿性、连接器共面性无关,与fpc软板变形有关。fpc软板的变形主要来自于两方面: a、由于公差及fpc软板定位孔毛刺等问题,连接器两侧的post柱与fpc软板上定 位孔匹配性不佳,贴装插入时post柱支撑在fpc软板表面或定位孔内毛刺上,对fpc软板有机械应力的作用,导致fpc软板变形(见图14)。 b、fpc补强片耐热变形能力不佳,焊接高温过程未对fpc软板起到加强支撑的作用,以致fpc软板发生翘曲变形。fpc补强片的玻璃化转变温度(tg)只有130~140℃,即在温度低于130~140℃时,补强片呈刚性,在应力作用下形变很小,状态类似玻璃,处在玻璃态。当温度超过130~140℃时,补强片从玻璃态转变为橡胶态,在应力作用下形变明显且随着温度的升高而增大(见图13)。在正常的焊接中产品需要经受235~250℃的高温,在此高温过程中补强片处于橡胶的高弹状态,未能对fpc软板起到加强支撑的作用,以致fpc软板发生翘曲变形(见图15)。
结束语 从上述分析可知,fpc软板变形是造成连接器空焊不良的主要原因。为了改善并降低此不良发生的风险,建议对策如下: a.更改连接器设计:去掉连接器的post柱,避免与fpc软板匹配的问题,造成fpc软板受机械应力而变形。 b.增加载具:设计压合fpc软板的磁性载具(见图16),降低fpc软板在smt焊接时发生较大变形。 c.更改fpc设计:增加fpc底部的补强片厚度(从目前的400um增加到800um),以增强对fpc软板的支撑作用。
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