新型喂线机自动控制系统的组成部分及特性研究

在钢铁冶炼过程中,需要向钢包中加入各种脱氧剂、脱硫剂等添加剂。但由于钢水粘度大、钢包深、钢水表面飘有钢渣等原因,将包芯线均匀熔于钢水中一直是个难题。近几年,人们利用喂线技术较好地解决了这个难题。喂线技术是将各类添加剂卷入钢带中形成包芯线,通过喂线机将包芯线打入钢包中一系列技术的总称。目前国内的各类钢厂精炼炉钢包喂线机方案,均是采用简单仪表控制加人工操作方式进行。由于喂线长度和喂线速度与炼钢质量密切相关,而人工操作的喂线速度与喂线长度不易控制,经常造成产品质量不稳定,所以喂线机的喂线过程实现自动化控制是必然的趋势。
1 控制方案的确定
针对太原第二炼钢厂精炼f炉的实际情况,新型的喂线机控制部分由气路和电路两部分组成,通过控制交流电机的转速和转圈数来控制喂线速度和喂线长度。电气控制系统由西门子s7200可编程序控制器对喂线机进行自动控制,采用西门子tp170a触摸屏完成人机对话,实现对喂线速度、喂线长度的精确设定;采用两台西门子micromaster420变频器实现喂线电机的变频调速;利用profibus-dp现场总线构成现场总线控制系统,采用step7-micro win 32进行了网络组态以及硬件组态,实现了上位pc机监控组态软件win cc与micro win 32的动态链接,实现在控制室内实现现场操作、监视和数据的采集.系统结构示意图如图1。
2 电气控制的实现
2.1 控制系统组成
系统控制核心选用德国西门子s7-200可编程序控制器,cpu为控制高速事件提供了高速i/o,这为喂线机中使用高速计数器提供了方便,同时提供了方便、简洁、开放的通讯功能。
控制系统使用了plc两个rs485通讯口:port0通讯口采用uss协议与两台变频器进行通讯,控制喂线电机的速度;port1通讯口通过mpi协议与tp170a触摸屏进行通讯,完成人机对话。通过tp170a触摸屏,可进行喂线参数的精确设定、实时显示、全机的点动调试、自动运行以及工艺参数的计算。两路光电高速计数器与plc的i/o接口连接,实时采集运动部件喂线轮的角速度。同时控制系统采用西门子em-277模块,通过profibus-dp现场总线连接plc和带cp-5611网卡的控制室计算机,实现系统的远程监控。
变频器的选择主要依据实际控制精度与电机容量选择[1]。由于喂线电机功率为11kw,方案选取性价比较高的非矢量控制micromaster420变频器。该变频器与plc通过uss协议指令配套使用,具有调速范围广、转速精度高、耐高温、运行可靠等特点。uss协议指令是step 7-micro/win32软件工具包中plc与变频器通讯的协议指令,使用专为uss协议通信而设计的预配置子程序和中断程序实现plc与变频器通讯。
通过设置变频器远程控制方式,变频器从站地址、波特率、工作频率、启动时间、制动方式等相关参数,实现plc对变频器的实时控制与变频器信号反馈。plc接受指令后,根据设定喂线速度计算电机转速与频率,并将值以uss协议指令传送给变频器。变频器接受指令后,根据内部设定参数对电机进行调速。调速方式为v/f型,即在改变变频器输出频率的同时,通过相应改变变频器输出电压来保证异步电机磁通不变。该调速方式简便可靠,能够很好地满足喂线机调速要求。
2.2 pc控制程序
plc控制程序采用siemens公司的step7软件梯形逻辑编程语言lad编制。step7-micro win32是适用于s7-200系列可编程控制器的专门软件。此软件运行于win2000平台,标准软件包中包含有3种编程语言:语句表编程语言stl梯形逻辑编程、语言lad、功能块图编程语言fbd。
程序部分包括主程序和7个子程序、3个中断程序。主程序完成逻辑功能控制及子程序和中断程序的调用。程序工作示意图如图3所示。
其中:sbr0初始化子程序,对2个高速计数器进行初始化,以及uss协议初始化。sbr1~sbr5 uss通讯协议所需子程序。int1~int3 uss协议通讯指令所需中断程序。sbr6速度计算子程序,计算当前喂线速度、当前喂线长度等实时值,并通过tp170a显示出来。sbr7计算器子程序,通过输入的喂线速度、喂线长度,来计算理论喂线电机频率。sbr8面板开关控制子程序,控制喂线机的启动,停止,喂线选择,工作/维修状态选择等众多控制要求。
3 远程监控的实现
3.1 现场总线选择
profibus是一种国际性的、开放式的现场总线标准,主要针对工业过程控制领域的应用,用于分布式控制系统的高速数据传输。profibus有profibus-fms、profibus-pa和profibus-dp三种形式。本设计所采用的profibus-dp根据iso7498国际标准以开放系统互联网络ois为参考模型,使用第1、2层和用户接口,该总线物理层采用rs485传输方式(以rs-485双绞线电缆或光缆作为传输介质),传输速度为9.6kbps~12mbps,实现分布式i/o站和现场设备的自动化系统之间的通讯。
3.2 组态软件设计
本文使用组态软件wincc实现人机界面(hmi)和监控管理系统。该系统设计分为以下几个模块:wincc通讯驱动程序,实现plc和wincc数据管理器的连接;图形运行系统,提供人机界面,实现喂线长度、速度设定,喂线长度、速度实时显示;变量记录运行系统,记录喂线长度、速度等变量的历史纪录;报警记录运行系统,提供喂线长度值实时监控,保障系统运行安全。
系统数据存储在wincc中sqlanywhere系统数据库中。运行期间,wincc通讯驱动程序利用通道单元构成wincc和plc程序之间的接口。它使用通讯处理器来向plc发送请求消息,待plc返回应答消息后,通讯处理器将其中的过程值返回给wincc数据管理器。wincc数据管理器集中管理各种数据,为实现喂线长度、速度设定、实时显示、报警和历史纪录存储等功能提供各类数据。
4 结 语
该喂线机控制系统采用tp170a触摸屏作为人机界面,增加了系统的可靠性,精确控制了喂线速度与喂线长度,使炼钢质量得到了可靠保证;采用s7-200的uss协议直接控制变频器,实现了控制方式灵活、精度高、程序开发简单等优点;利用plc控制系统加工业组态软件wincc进行现场监控,实现了现场操作、监视和数据的采集.该系统投入运行以来一直十分稳定,使太钢第二炼钢厂f炉的精炼质量有了可靠的保障,取得了良好的经济效益和社会效益.

芯力特SIT1043Q CAN FD收发器振铃抑制功能实现原理及实际应用
射频(RF)阻抗匹配:计算和仿真
苹果iOS11.3正式版发布_iOS11.3正式版只为新iPad而来
全力支持重大科技创新项目,2020年发放科技贷款1494亿
线圈的感抗是如何起到限流和降压作用的
新型喂线机自动控制系统的组成部分及特性研究
5G对室分提出新的挑战,室分系统迎来增长
iphone8什么时候上市?iphone8黑科技满满!
DSL模拟前端中高速运算放大器的应用
中国连续第九年成为全球高端数控机床第一消费大国
泰矽微荣膺上榜2023年中国IC风云榜
使用NVIDIA SDK 11.1对DirectX 12进行编码
骁龙855和845差距大吗
开启扫地机识物避障时代,INDEMIND双目避障模组正式发布
华为云正以超高速行驶,2020年云市场年交易额超10亿元
未来PPS4等主机或沦为PSVR的外设
谷歌DeepMind要用机器学习准确预测风能,保护地球
Protium X2平台加速软硬件协同设计验证的进度
智能电视 苹果下一个目标
世界超级计算机500强公布,美国Summit问鼎